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真空滤油机常见故障的解决方式
点击次数:1548 更新时间:2016-02-23 返回

针对广大电力公司对滤油机的故障本公司做了如下的试验与分析,对滤油机的常见故障有滤板损坏和滤板间喷料两种原因,下面是不同的故障进行分析和排除:

(1)滤板损坏

厢式压滤机滤板损坏为常见故障。如果滤板损坏的数量较多时,应对以下因素进行分析:

滤板的制造质量;

滤板材质的选型和给料泵的里程是否同等;

隔膜压榨方式中,应同时考虑隔膜板滤油机量和内部钢衬的加工质量。

在正常条件下,滤板两侧压力处于平衡状态。当滤板的两侧处于不同的过滤阶段,即一侧为过滤,则另侧为液力挤压,因而滤板两侧就形成了压力差,从而损坏滤板。其原因:

在卸料过程中,滤板两侧残留的泥量相差大,使其形成了压力差的原因;

压滤机在开始过滤时,给料泵中途停车时间长,从而使滤室内半流动状态的滤饼出现不同程度的下沉;

滤板的进料孔堵塞。

(2)滤板间喷料

自动真空滤油机在过滤作业中,滤板之间发生喷料现象,其原因:

在滤板边框的压紧面,滤布出现折叠;

滤布发生破损;

两侧横梁出现不同程度的侧向弯曲(水平方向);

止推板未压紧或液压缸的压紧力偏小。

解决措施为,卸料时仔细清理滤板压紧面上的残留滤饼(尤其是下部),或者及时冲洗滤板,为过滤,另一侧为液力挤压,滤板两侧形成了压力差,从而损坏滤板。其原因:

卸料过程中,滤板两侧残留的泥量相差大;

压滤机开始过滤后,给料泵中途停车时间较长,滤室内半流动状态的滤饼出现不同程度的下沉;

滤板的进料孔堵塞。

(2)滤板间喷料

自动真空滤油机在过滤作业中,滤板之间发生喷料现象,其原因:

在滤板边框的压紧面,滤布出现折叠;

滤布发生破损;

两侧横梁出现不同程度的侧向弯曲(水平方向);

止推板未压紧或液压缸的压紧力偏小。

综合上诉两点,且出台解决措施,卸料时仔细清理滤板压紧面上的残留滤饼(尤其是下部),或者及时冲洗滤板,保证滤板压紧面的清洁;将滤布捆绑好,保证其平整性。这样才能更好的使滤油机得以工作。

 

3、压式仪表的差压发生体和差压变压变送器一体化

  将差压变送器直接与喷嘴等节流装置或均速管装在一起,省略了在现场布引压管线工程,改善动态特性,减少维护工作和故障率,降低初置费用和运行费用。据日本对19961997年间新建四家工厂的调查,所用近400台差压式流量仪表中,一体化直接安装型仪表已占三分之一。

  4、开发普及型仪表

  适度降低测量度等性能,取消原为通用功能改为选择功能以简化仪表组成,设计成较窄应用范围的仪表,从而降低价格扩大用户面。

  A、科里奥利质量流量计设计普及型

  科里奥利质量流量降低度(量程误差从±0.2%左右降低到±0.5%),功能减少,实际普及型仪表。

  B、电磁流量计从流程工业转向居住民用领域

  降低电磁流量计测量度等性能,如基本误差定位在±2%,设计成具有水表特点的电磁水表。在日本这类电磁式水表已纳入日本水表标准。

  C、超声*表

  国外民用计量天然气价格低廉的超声流量计以形成规模生产。平均价格约为流程工业用超声流量计平均价格的1/30

  二、应用进展

  成熟仪表应用上受到限制的某一领域,在技术上有所突破后,开发出相适应的改进型仪表,使得在该领域有较快发展,下文讨论几种流量仪表应用领域的进展。

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